2015年,鉬爐料產品部積極應對生產經營嚴峻形勢,以“管理提升年”為契機,向精準管理要效益,精細組織生產,精確控制成本,深入挖潛增效,各項工作成效顯著。
推行先進操作法,優化生產工藝
鉬爐料產品部多膛爐始終堅持低溫焙燒操作法、微負壓操作法并成立高溶氧化鉬QC攻關小組,針對二氧化鉬含量波動大,影響高溶氧化鉬產品質量的主要指標進行深度攻關,適時調整焙燒工藝參數,從而使1#多膛爐的高溶氧化鉬產品質量合格并達產達標,同時天然氣單耗同比下降10%左右。
2萬噸鉬鐵新線不斷改進生產工藝,一方面通過優化熔煉后鉬鐵錠靜置與起鐵作業時間,使鐵錠無開裂碎塊,保持完整,鐵錠完好率由20%提高81.5%,另一方面通過改變篩分格柵孔徑及其分布,減少過度破碎,提高篩分效果,使小粒度產生率由20%降低到17%,預期年減少小粒度產生量600噸,節省回爐輔料成本約144萬元。
積極研發新產品 小粒度鉬鐵壓塊新產品獲成功
根據《公司新產品開發開市場推進工作實施方案》要求,鉬爐料產品部及時成立開發鉬鐵小粒度壓塊新產品小組。項目組抽調產品部技術骨干通過科學調研考察、設備選型及系統安裝調試,及時建成小粒度鉬鐵壓塊生產線。為盡快研發新品,項目組嚴格制定工藝技術方案并不斷調整優化工藝參數,已形成年產能力500噸小粒度壓塊產品生產線,預期節約輔料成本100余萬元。
設備管理科學化,降低電力單耗
對廠區5臺空氣壓縮機以及多膛爐鉬精礦輸送用氣實施聯網改造,最終調整采用1臺空壓機和管道閥門切換的方式供氣,保障各分廠用氣需求量,保證了正常生產順利進行,累計降低電量消耗180974KW?h,累計節約電費約10.8萬元,節能效果顯著,預計年節約電費及備件費用90余萬元。鉬鐵系統實施錯峰用電,將運行高耗能設備的工序時間調整為谷值電價時段,使每噸鉬鐵產品節約電費約80元。
崗位創新創效 為企業分憂
面對日益嚴峻的市場形勢,產品部掀起了“為企業分憂,立足崗位,革新創新”生產高潮。截止2015年10月,鉬爐料產品部各單位員工共實施創新項目12項,其中“壓塊輥坯表面化學試劑光潔處理”和“顎式破碎機液壓泵自動潤滑系統改造”創新項目獲得公司嘉獎,這些創新項目在解決一系列生產難題的同時,累計節約成本約60余萬元。